对铝挤压机进行改造,提高了工作效率
发布日期:2021-07-07 作者: 点击:
铝挤压机在工业发展中占有重要地位。如何提高广泛应用的铝挤压机设备的输出功率,是每个铝挤压机厂家研究和继续解决的重要问题。在这里我将向大家介绍我们的想法。
1.优化铝型材挤压生产工艺控制,减少停机时间,挤压当然也要通过减少浪费,提高产值和收益,除按工艺设定挤压速度外,采用拖拉机配合,高科技模具也是不错的选择。
2.在系统中增加一套水处理设备,对其进行净化,使其不再易结垢,并用加压泵泵入冷却管内升压。滤网安装在连接管的进口处,排列整齐。这样可以简单方便地维护水质,降低设备故障率,有效延长系统的使用时间。
3、挤压设备按油泵最大流量、最大压力设计,操作中难免造成能源浪费。当不需要匹配容量的油压时,适当降低电机的工作频率可以大大节约能源。
4.铝挤压机各阶段所需油压和流量不同。当电源频率运行时,电机以50 Hz的全速运行。在保压、开模、冷切,特别是送料过程中,油路压力通过回油阀流回油箱,浪费了大量的动力。采集到所需的压力模拟信号后,降低每级变频器的工作频率,降低挤出机的无用度。
5.拆除原进水干管,增大管口直径,增大循环面积,减小冷却管阻力,拆除原反洗水回路,更换内壁润滑的不锈钢管,增加管口,减少关闭时结垢成分,将机组内部串联管路改为并联管路,增加进入冷油器的水流量,降低油温和排汽温度。
改造后的铝挤压机工作功率明显提高,节能效果显著。原电路不变,操作方便。控制参数可根据需要灵活调整。排气温度不再过高。设备能长期稳定运行,排气温度控制良好。电机具有多种智能维修功能,油泵的磨损也减少,噪音降低,维修成本降低,使用寿命延长,经济功率显著提高。